輪胎制造企業壓縮空氣系統節能案例(2)
企業概況
該企業是中國大型輪胎生產企業,位列中國企業500強,擁有2萬余名員工和上千名工程技術人員。目前已形成年產3000萬套、1000多個品種規格汽車輪胎的生產能力,其中包括年產910萬套全鋼子午線輪胎、1800萬套轎車子午線輪胎和400萬套斜交輪胎。本次改造對象為該企業某分廠壓縮空氣系統。
用氣設備
成型機、硫化機、上輔機、動平衡檢測機、密煉機、開煉機、簾布裁斷機、壓延機等。問題分析
1.壓縮空氣制造環節:
共有柳州富達品牌的螺桿式空壓機12臺。對空壓機運行參數沒有監控措施;每臺空壓機獨立運行,依據出口壓力獨立控制;用氣波動大,有一臺500kW空壓機頻繁加卸載,沖擊電流大,噪音大。
2.壓縮空氣輸送環節:
空氣管路分0.6MPa和0.9MPa兩個壓力為車間供氣,高壓管路通過單向閥與低壓系統的分氣缸連通,溢流流量不可控,高壓壓力不穩定。
3.壓縮空氣使用環節:
硫化車間的清模噴吹耗氣大,用氣效率偏低;成型機和硫化機泄漏點多;氣力輸送流量不穩定,清掃流量過大。
改造內容
愛社科技成功為該廠實施了節能改造,節能改造主要包括以下模塊

節能原理
導入先進的工業現場實時耗氣量的預測算法,優化調度空壓機群各空壓機的運行,使空壓機群的產氣量匹配工業現場的耗氣量,從而達到提高空壓機群運行效率、降低空壓機群運行能耗的目的。
搭建空壓站信息化管理平臺,將壓縮空氣系統氣源裝置及相關輔助設備等運行狀況進行實時監測和分析,使其能高效率運行,從而提高空壓機及相關輔助設備等的運行效率,實現了工業現場壓縮空氣系統的節能化運行。同時也提高了空壓站的管理水平。
優化噴嘴形狀和供氣回路,保證吹掃力的同時削減噴嘴流量。
改造氣力輸送裝置的供氣控制,實現按需供氣,尤其減少吹掃時的用氣。
改造效益


提交
愛社科技領銜空壓機節能春天的到來
愛社科技:高效節能診斷源于高起點
愛社科技董事長蔡茂林榮獲“2013年中關村創業之星”
愛社科技—空壓系統節能繁榮的制造者
愛社科技 —為節能事業貢獻“正能量”